冷库活塞压缩机维修-冷库活塞式压缩机
冷库工作效率低下,制冷效果不好的原因一般来说,根据青岛冷库的制造,维修经验来说,引起冷库的工作效率低下,制冷效果不好的因素不外乎以下几种情况:(1)隔热或密封性能不好,导致制冷量向外挥发,损耗较多,但效果不好。(2)冷库的表面不经常打扫,有太多的灰尘尘积。导致冷库的制冷效果不好。(3)冷库中的制冷剂不是太充足,导致制冷能力不够。(4)压缩机工作效率低,由于压缩机的长期不间断的运作,汽缸套和活塞环等部件的配合间隙增大,导致的密封性下降,随之制冷量下降。(5)冷库的节流阀调节不当或堵塞,这也会对其制冷效果产生影响。 以上只是对青岛冷库的情况进行分析研究的,其它的冷库的参数有的不一样,并不能代表所有的冷库的制冷效果不好都是这样的原因。
冷库制冷效果差原因?
你好:
——★1、冷库压缩机为三相压缩机电机。“有电压......不工作“,首先应该使用电压表检查(压缩机电机处)三相380V电压是否正常?
——★2、电动机由绝缘的漆包线绕制,本身的电阻非常低,所以一般不以电机电阻为依据。一定要测电阻时,应使用专用的电阻测试仪。
——★3、一般维修时大多使用万用表。万用表测试冷库压缩机电机,一般呈现通路状态,不好做判断的。如果电压正常,电机不工作,应该判断为电机故障,应该检查电机、或更换电机。
——★4、冷库的控制电路应该没有问题,否则电压不会加到电机上。这是冷库维修的思路。
制冷系统分液不均的原因与悲惨的案例!
在使用冷库时,常会遇到冷库制冷不好或不制冷的情况,主要原因有缺气、漏气、堵塞及电动机工作不正常等,这些故障可归纳为
制冷系统
及控制电路两个方面。
①制冷系统故障的检修
冷库缺气。由于冷库年久失修,加上制冷剂的
自然消耗
和渗漏,使得冷库制冷不好,表现为蒸发器前段铜管结霜、后段铜管基本
无霜
,此时只需按照前面的工艺给压缩机充注制冷剂即可。
制冷系统漏气。由于机组老化,加上维修操作不当,会使制冷系统的接口处如
膨胀阀
、过滤器、高压
排气阀
及低压
吸气阀
漏气。此时应先收集制冷剂,然后更换漏气的部件(如割管、扩
喇叭口
),接着打压
捡漏
、抽空、充气试机。如果遇到压缩机阀板上吸排气阀片漏气、
轴封
漏气时,则应更换相应的部件。
制冷系统堵塞。冷库运行中,
干燥过滤器
和
热力膨胀阀
最容易堵塞,堵塞的原因商脏堵、泊堵和
冰堵
。当冷库使用年限较长时,
冷冻油
变质、
压缩机活塞
磨损产生的
金属粉末
及管道内的氧化物流经过滤器时容易把滤网堵塞,将膨胀阀进口处的滤网、出口处的阀孔堵塞,使冷库不制冷。修理时先收集制冷剂,然后用酒精或汽油清洗膨胀阀和过滤器,更换硅胶,接着抽空、试机。
冷凝器过脏。出于冷库常常工作在环境恶劣的厨房中,厨房内的油烟和灰尘会被吸附在冷凝器的盘管和
翅片
上,堵塞了通风空间,严重影响了冷凝器的散热,使
排气压力
升高、制冷速度变慢,解决的办法是用钢刷和
洗衣粉
彻底清洗翅片上的灰尘。
②控制电路故障的检修
使用冷库时,如果遇到压缩机不启动或启动频繁,说明电动机、接触器、
热继电器
等出了故障。
分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液。造成分液不均的原因有很多,常见的原因本文都有说到。我们先来通过一个同行的冷库维修案例来进入本文,这个案例就是典型的分液不均造成的,最后的结果惨不忍睹!
案例:本系统由三台并联活塞式压缩机组成,向两个冷库四台冷风机提供冷源,库温维持在-23度左右。客户的维修保养记录很全,在两年的运行时间里面先后出现了很多故障,总结如下:
油压保护;蒸发器风机电机多个烧毁;压缩机振动大、噪音大;压缩机阀片及连杆断裂;压缩机缺油;系统冰堵;润滑油积碳、发黑;全部压缩机冲击为麻面,阀片及连杆断裂。
前后由厂家处理多次,但仍然阻止不了压缩机持续维修的厄运。造成这种恶劣局面值得深思,问题一旦出现,有它必然的原因,如果不能及时找出原因而解决的话,头痛医头、脚痛医脚的做法,就会带来上述的恶性循环。
压缩机的损坏可以归纳为三种典型因素:缺油;液击;杂质。对一个干净的系统而言杂质的因素来源于前面两种因素,造成前两种现象的原因。
本案例最终查明是来自于气液分离器失效,气分失效的原因来自于气分回油孔的堵塞,回油孔的堵塞来自于系统杂质,系统杂质来自于缺油运行(液击先撇开),缺油来自于回油不良(这时气分是有效的),回油不良来自于吸气量不足,过低的流速不足以将蒸发器内的油带回压缩机,吸气量不足来自于供液量不足,供液量不足来自于膨胀阀开启度不够;膨胀阀开度不够来自于低压压力偏低及膨胀阀感温包感受温度低,即过热度偏低或没有过热度;低压偏低来自于蒸发器换热量不够,换热量不够来自于换热面积不足及风机风量不足,换热面积不足来自于蒸发器化霜不完全,风量不足同样来自于蒸发器化霜不完全;化霜不完全来自于蒸发结霜不均匀,局部化霜不彻底;(本文来源:制冷百科公众号)局部化霜不彻底来自于制冷剂分配不均或迎面风速不均(此系统风速不均问题基本可以忽略),制冷剂分配不均来自于分液头分配不均,分液头分配不均来自于分液结构设计不合理,(本文来源:制冷百科公众号)分液头结构设计不合理来自于气液两相制冷剂气体含量,即制冷剂的干度。
干度的变化来自于膨胀阀前后的压差,假设高压恒定,即冷凝器正常,则取决于低压压力,低压越低,含气量越大,干度越大;随着干度的变化,两相流的流态变化。
如分液头气液混合不均匀,进入蒸发的制冷剂质量流量将不同;蒸发器各路盘管制冷剂液体量不同,会在出口产生不同的过热度。
供液量不足的盘管内制冷剂很快蒸发,在出口产生较大过热度,换热面积没有得到有效利用。供液量过多的盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,(本文来源:制冷百科公众号)换热面积不足,同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值,过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量;供液量减少,质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环;最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,整个制冷系统运行性能恶化......
本案例最终解决方案:制冷剂回收;压缩机更换;分液头组件更换;管路改造;系统清洗;过滤器更换;系统保压检漏;抽真空;制冷剂灌注;开机调试。
最后,回到开篇说的问题,分液头分液不均有哪些原因?造成蒸发器分液不均的原因众多,现列举如下:分液头设计不合理,气液混合不均匀; 分液头加工一致性差; 分液头焊堵(这个一般的制冷都知道); 分液头安装不当,受重力影响大; 进出蒸发器各支路总长度不同; 支路局部阻力损失过大; 蒸发器各支路迎面风速不均匀; 蒸发器分路不合理,受重力影响过大; 压缩机回油不良,各支路存油量不一致。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。